近日,山东装配式混凝土塔筒模具项目在技术改进方面取得重大突破,成功解决了装配式塔筒模具生产过程中长期存在的难题,为行业发展提供了宝贵经验。
在装配式塔筒模具生产中,传统型腔侧模刚度低、易扭转变形,以及钢筋与模具卡紧造成脱模困难等问题,一直是制约生产效率和产品质量的瓶颈。为攻克这些难题,项目团队勇于创新,先后对装配式塔筒模具进行了三次大胆改进,并开展了多次现场试验。
第一次改进,团队采用钢块型腔模具。这种模具在提升侧模刚度方面效果显著,有效解决了侧模刚度低、易产生扭转变形的问题。然而,脱模困难的情况并未得到明显改善。
随后,项目团队在钢块型腔的基础上进行二次创新,增加了一层橡胶。利用橡胶的弹性,有效改善了脱模时模具构件与模具的卡紧问题,短期内确实大幅降低了脱模难度。但随着使用时间的增加,发现需要经常更换橡胶层,后期维护工作量较大,这在一定程度上影响了该方案的大规模推广应用。
经过深入研究和反复试验,项目团队进行了第三次改进,对传统的尼龙型腔模具进行分段处理。这一举措使得侧模具刚度增大,扭转变形明显减小,同时装配式塔筒模具与钢筋的卡扣作用也大幅降低。在此基础上,配合使用缓凝剂,进一步降低了构件与模具接触面的黏结力,最终使得脱模效率提高了 33%。
现场试验结果表明,第三次改进方案效果最为显著。该方案不仅解决了模具变形问题,还大幅提升了脱模效率,为装配式塔筒的大批量生产提供了有力保障。相关专家表示,建议在后续的大批量生产中采用这一优化方案进行施工,以推动整个装配式混凝土塔筒行业的高质量发展。
山东装配式混凝土塔筒模具项目的成功,彰显了技术创新在推动行业进步中的关键作用。未来,项目团队将继续深耕,不断探索更多优化方案,为行业发展贡献更多智慧和力量。